4.2m水泥磨,.水泥磨机滑履轴承温度高的处理维普网仓储式在线作品出版平台摘要:我公司条/生产线有台.双仓双滑履水泥磨,自年月建成投产,号磨机的前、后滑履轴承密封因磨损出现漏油,于对前、后滑履轴承的密封进行了更换,可是,开机后前、后滑履的瓦温不断上升,在达到保护跳停温度而停机。
4.2m水泥磨,刊名水泥水泥.磨机熟料钢球级配文摘我公司于年月新建条/熟料生产线,该线由天津水泥工业设计研究院设计,并于年月顺利投产。年月完成二期技改工程。投产后,水泥磨机台时产量一直偏低,.级水泥台时产量在/左右,.级水泥台时产量在/左右,由于产量达不到设计要求,水泥综合电耗偏高,影响企业经济效益的提高。
4.2m水泥磨,我公司.水泥磨主减速器型号为/,功率,速比.∶,由重庆同力传动技术工程有限公司制造。设备自年月投入运行以来,存在较多问题,主要有设备的振动大、供油温度偏高、大齿轮罩壳漏油等。年月,发生了一些较大的事故,主要有减速器内部润滑油燃烧造成齿面退火和胶合,减负荷运行过程中高速齿轮轴、中间齿轮轴电动机端左旋小齿轮局部断齿等,被迫停机检修。原因分析减速器的传动结构见图。是两个输出小齿轮直接和水泥磨大齿圈啮合传递动力。图/减速器传动结构)齿轮加工精度差。大齿圈(模数、齿数)的加工精度差,主要是齿向、齿形精度差,全齿宽接触不好,载荷分布不均匀;齿面的硬度偏低;工作齿面出现早期点蚀;大齿圈的对接口齿距误差大,水泥磨每运转一周存在两次冲击振动。)动力传递的均载性差。减速器的两个输出齿轮同时与水泥磨大齿轮啮合传递功率,因齿轮各种误差的累积造成瞬间受力不平衡,造成减速器中间轴偏载。
4.2m水泥磨,我公司现有一条日产/熟料新型干法生产线,新上两条水泥粉磨系统,如图,设计能力是/。年月份开始对此系统进行调试,调试过程中出现了很多问题。虽然辊压机挤压效果不错,但磨机产量始终较低,给达标、达产造成了较大的困难,通过研究分析,克服了工艺、设备上存在的缺陷,顺利达产并有所突破。调试初期,辊压机p大布袋收尘器系统正常工作后,发现磨机最多只能喂料/并还时常出现饱磨现象,与/目标相差太多,对系统拉风量,磨内拉风量调整都没好转,产量、质量也不高。钢球级配调整后,装载量由.减到,能耗由原来/降到/,减少/,仓增加了的钢球,使级配合理化。比表面积低的主要原因是钢球级配中小球太集中,造成水泥颗粒的形状、组成不合理。原来是以棱柱、片状为主,级配调整后水泥颗粒多以球状、椭圆球为主,颗粒组成合理化,比表面积有所提高。经过以上调整后,产量确实由/提高到/,但没有达到预期目标。风道。
4.2m水泥磨,河南义煤水泥公司/生产线.双滑履(洛矿产)水泥磨于年月投运后,一直正常运转。但到年月,随环境温度的升高,经常出现滑履温度超高.>河南义煤水泥公司/生产线.双滑履(洛矿产)水泥磨于年月投运后,一直正常运转。但到年月,随环境温度的升高,经常出现滑履温度超高.>河南义煤水泥公司/生产线覫.双滑履(洛矿产)水泥磨于年月投运后,一直正常运转。但到年月,随环境温度的升高,经常出现滑履温度超高(>)而频繁跳停的现象。我们知道,滑履温度升高的原因主要有:磨内研磨体之间的相互撞击和滚动产生的部分热量,或温度较高(左右)的熟料的部分热量,经筒体传导至滑环上,致使滑履温度随之升高;环境温度升高,水、气等自然冷却条件变差,也会导致滑履温度升高。滑履温度升高,会使润滑油的黏度降低,承载能力下降,容易使滑履与滑环之间造成干摩擦,严重的还会引起烧瓦,为此我们采取以下措施。,加装喷水。
4.2m水泥磨,我公司条.水泥磨系统的运行分析三条.水泥粉磨生产线的基本概况我们公司目前拥有三条.水泥粉磨生产线(即磨,磨,磨系统),其基本情况见表。显然由于建设年代不同,这三条线的技术水平差距很大。在长期的生产实践中,我们对这三套系统进行了跟踪.更多三条.水泥粉磨生产线的基本概况我们公司目前拥有三条.水泥粉磨生产线(即磨,磨,磨系统),其基本情况见表。显然由于建设年代不同,这三条线的技术水平差距很大。在长期的生产实践中,我们对这三套系统进行了跟踪管理和对比分析,现对这三条生产线生产中存在的问题进行分析探讨,以供同类型生产线参考。隐藏中图分类号:.我公司(水泥磨系统的运行分析条.)郑云涛,张海军(亚泰集团哈尔滨水泥有限公司,哈尔滨吉林)部留在头仓,等细碎合格后再进入尾仓细磨;并将隔仓使用一键分享,轻松赚取财富值,了解详情嵌入播放器:普通尺寸(p)较大尺寸(p)预览复制。
4.2m水泥磨,上午:分,随着鞭炮的齐鸣,琉璃河水泥厂技改项目磨在邯郸中材琉璃河项目部共同努力下,昼夜奋战天顺利完成磨的落磨工作。水泥磨到达现场,因技改项目施工场地狭窄,工期紧、任务重,土建还在层施工,给设备安装带来诸多困难。项目部立即组织人员积极协调,到:分筒体卸车完成。紧接着部署精干人员,组成突击小组,并在日上午:分顺利落磨,按期完成了任务。欢迎您加入商人博客!在这里您将会结交更多商友,分享更多经验!得到更多推荐与展示的机会!博客宝贝先教您几招《扩大知名度,巧用博客三板斧!》详情查看:。
4.2m水泥磨,海螺水泥有限公司/水泥生产线采用台.尾卸式中心传动磨,布置图见图。注:间隙为不测值,刮瓦时控制;.测点靠筒体,测点靠外测。为减小边缘效应,在约范围内,将瓦边进行倒坡,见图。为保证润滑油能顺利地进入吃力区的瓦面,扩展导油槽,形成弧形。弧形导油槽的深度约为:海螺水泥有限公司/水泥生产线采用台.尾卸式中心传动磨,布置图见图。注:间隙为不测值,刮瓦时控制;.测点靠筒体,测点靠外测。为减小边缘效应,在约范围内,将瓦边进行倒坡,见图。为保证润滑油能顺利地进入吃力区的瓦面,扩展导油槽,形成弧形。弧形导油槽的深度约为,相当于,弧形导油槽也是靠刮削而成,并保证中心线处,平滑缓慢地向两侧逐渐过渡。在瓦与轴颈接触大约范围内,进行接触斑点检查,即满足点/的要求,因接触角减小,所以这个要求比原接触角范围内点/更容易达到。.出料中空轴问题主轴瓦处理后,负荷试车时,轴承温度仍偏高,。
4.2m水泥磨,我公司/生产线配套闭路水泥粉磨系统于年投产,至年水泥磨台时产量达到/(.级水泥,以下同),工序电耗/,大大超过了设计能力.目前水泥行业辊压机系统日趋成熟,为节能降耗,公司决定对水泥磨系统进行改造,增加辊压机和:气流分级机组成闭路挤压联合粉磨系统.改造的目标是将台时产量提升到/,电耗降为我公司/生产线配套闭路水泥粉磨系统于年投产,至年水泥磨台时产量达到/(.级水泥,以下同),工序电耗/,大大超过了设计能力.目前水泥行业辊压机系统日趋成熟,为节能降耗,公司..客服(工作日)。
4.2m水泥磨,扣渗.原水泥磨机产量低刚因查找秦冯广梅,晓峰.中图分类号:河(北奎山集团奎发公司,-{尧.隆)(一)条/熟我公司于年月新建料生表)入磨运转平稳。从辊压机挤压效果(可以看出,产线,该线由天津水泥工业设计研究院设计,并于物料粒度已不再是影响磨机产量低的原因。年月顺利投产。年月完成二期技改工表辊压机挤压效果水泥磨机台时产量一直偏低,.程。投产后,粒径/<>/级水泥台时产量在左右,.级水泥台入辊压机料/./左右,由于产量达不到设计要求,时产量在水出辊压机料/影泥综合电耗偏高,响企业经济效益的提高。.磨内钢球级配基本情况.水泥磨机分两仓,一仓有效长度,水泥粉磨系统工艺流程见图主要设备规格性.二仓有效长度.这样设计是考虑到在辊。能见表压机的作用下,入磨物料粒度已变小,主要增强磨机^脉冲袋除尘器的研磨能力。但我厂实际运行过程中,磨尾吐渣量多,特工人劳动强度大,别是辊压机。